减少了氧化铁皮压入的波动,钢板板面质量随之大幅提高。钢板的强度性能指标并没有下降。结合降硅试验成果,对工艺进行了固化,转炉工序、轧钢工序岗位职工严格执行“工艺标准卡”,产品质量显著提高。发力品种结构调整,不断提升产品创效能力和企业竞争实力。然而,板面质量的稳定控制,从今年初开始,各种炼钢合金物料持续了去年以来的涨价态势。为了进一步提升产线的产品质量控制能力,这一想法得到了单位管理层的大力支持全面展开。
为使专业部门的履职落到实处,铝管价格长钢人力资源处花费几个月时间,对公司级制度按专业进行梳理完善,方便各单位认领自己分管的制度。规划发展处、人力资源处、安全处、计财处等20个单位对照公司级规章制度清单,明晰了自己分管的制度。随着品种钢生产比例的提高,小批量、多品种会导致煤气单耗逐步升高,我们将继续开展提高轧钢加热炉热装率攻关。我们在轧钢电耗方面还有节能空间。下一步,我们将制订节能改造方案,预计可节电20%以上。
要在残酷的市场竞争中脱颖而出,抓成本必须时刻不能放松。提升标准成本符合率是一项系统工程,它来自基础管理的步步深化和落实,来自工艺管理意识的强化和提高,更来自产品质量和市场意识的持续提升。相信随着精细化管理水平的不断提高,河钢唐钢中厚板公司一定能够最大限度挖掘成本潜力,为该公司实现全年经营目标做出新的、更大的贡献。
随着该公司蒸汽回收量不断增加,动力饱和发电启动,炼钢蒸汽不再放散,全部用于发电。在此过程中,环保科与动力部加强交流,不断改进工艺参数,调整操作方法,蒸汽回收量稳步提高。对轧钢工序而言,高炉顺行一方面使得煤气相对充足,另一方面,也相应大幅提高了轧钢工序的作业率。其中,轧钢一线改造后热试消除缺陷工作于4月中旬结束,空耗介质减少,能源成本因此降低较多。该公司炼钢工序能耗为-21.17千克标准煤/吨,降低4.06千克标准煤/吨。
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